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颗粒饲料水分高问题,急求解答

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发表于 2009-2-18 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的料水分也是偏高啊,我们在东北
测过生产过程水分含量变化情况
基本参数是:未加蒸汽粉,含水15%
                加蒸汽粉,含水18%~19%
                热颗粒,含水16.5%~17.5%
                冷却后颗粒,含水14.5~15%
蒸汽已经5~6个压了,就是蒸汽管道长一些,
制粒温度也适当降低到了70度左右,
冷却塔风机都调到最大了
请教精通的老师给判断一下,我们该改进哪方面?
另外,想确定两个问题,也是我与老板观点不同的两点。
1.在相同的情况下,冬季就是比夏季水分降低的要少,或者说,水分难以控制主要是季节的问题
2.调质温度越高,成品水分越高
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发表于 2009-2-18 19:34:18 | 显示全部楼层
你的蒸汽里带水。解决了就好了。

娃娃牛 于 2009-2-18 19:35 补充以下内容

你的蒸汽带水了,你应该解决带水的问题。

娃娃牛 于 2009-2-18 19:37 补充以下内容

还有什么问题我们共同学习。
发表于 2009-2-18 19:44:22 | 显示全部楼层
另外,你的制粒温度偏低了。
 楼主| 发表于 2009-2-18 19:50:22 | 显示全部楼层
我们的疏水阀都一直开着啊
能否告知如何是蒸汽里不带水吗
发表于 2009-2-18 20:36:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 德福人 于 2009-2-18 20:44 编辑

你描述这种情况问题主要在调质前水分太高,调质前后水分一般增加3%,较利于制粒的水分和温度为:16-17%和80-90度,如果调质前水分太高,往往出现水分合适了温度不够或温度合适了水分太高,品控员在跟前监督时制粒工使尽浑身解数力争符合指标,但制粒太费工费时,一不小心就“糊锅”,在没人监督时制粒工就怎么快怎么来,就出现温度低,温度低是冷却脱水不好的罪魁祸首,另外你们东北气温又低,如此就出现,成品外干内湿,一存放就由芯里长毛的现象。
首先我们应该回想初中物理讲到的:水分的蒸发和:表面积,空气流动速度,温度等有关。
解决办法:1、降低原料水分到13%。2、降低生产速度,严令温度不能低。3、调高冷却器中料层,以保持温度。4、调慢冷却器排料速度。5、气温低时,进风量越大越易出现外干内湿。

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 楼主| 发表于 2009-2-18 21:09:29 | 显示全部楼层
感谢,明天尝试一下
发表于 2009-2-18 21:12:05 | 显示全部楼层
你描述这种情况问题主要在调质前水分太高,调质前后水分一般增加3%,较利于制粒的水分和温度为:16-17%和80-90度,如果调质前水分太高,往往出现水分合适了温度不够或温度合适了水分太高,品控员在跟前监督时制粒工使 ...
德福人 发表于 2009-2-18 20:36
说得很多道理,学习了
发表于 2009-2-19 22:07:02 | 显示全部楼层
同意五楼观点,冷却是靠温差带走水会的,但冷却速度太快时,颗粒表面的水分被带走了而内部水分还没有带走,导致饲料水分偏高,解决办法是:1提高蒸汽质量;2、降低粉料水分(如能做到的话头);3、提高制粒温度;4、放高冷却器的料位器,提高料层厚度。
发表于 2009-3-7 09:30:56 | 显示全部楼层
调大风门,另一方面增多冷却时间,这样水分会偏低,电耗会提高
发表于 2009-3-7 10:17:25 | 显示全部楼层
在粉碎时加大风量,可减少一部分水分
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