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冷却风机正常时,冷却不成功原因大多如下:
1、布料不均匀:料层厚薄不一,风阻就不同,料层厚的地方风阻大,风量就减小,最后冷却出来水分偏高一些。当然如果风量太大,快速降温可能导致颗粒内外毛细管断裂,造成颗粒内部冷却不到位,饲料也会发霉。
2、批量太小:经常有大公司一次只生产2-4吨的,物料填不满冷却器的1/3,导致风速快,风量大,由上述原理知颗粒内部冷却也不到位。
3、开机之初:调质温度尚未达标,但冷凝水已进入饲料中,由于降温有限,水分无法蒸发出来。
4、环境湿度偏高:常见于南方饲料厂,时有空气湿度达到95%的情况。
5、料位器失灵:标配为上下两个料位器,但由于比较贵,舍不得换,然后用手动放料,控制不好。
6、料位器没有及时调整:冷却时间受制粒机产量影响,没有根据产能及时调整料位器高度,造成大颗粒饲料冷却不到位。
7、风门调整:个别饲料厂为了减少水分损失,喜欢把风门关小一档,方法虽然可行,但需要责任性很强的操作工来执行,稍不留神就会导致冷却不充分。(而且,如果风门关的过小,可能导致风机启动时由于负荷过重烧毁电机)
至于漏料,有加工的因素、装配的因素、磨损的因素,只要漏料不太严重,问题没有想象中的大。
测水分取样的时候,四分法只能测出平均水分,即使检测合格,但并不代表饲料就达到安全标准了,建议对有所怀疑的点进行取样,毕竟一般而言饲料发霉,是从包装的某一部位开始,而不是全面霉变。
所有的调整都要适度,需要长期的摸索和总结,方能达到精细化生产的水平(可以考虑建立数字曲线)。生产管理人员和品保人员重要的工作就是搞这些事,不要以“猜想”“推理”来代替实验,毕竟踏实一点对行业、企业乃至个人都是大有益处的。
(小弟班门弄斧,欢迎各位大虾拍砖!) |
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